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主軸承蓋和連桿拆蓋機改造

主軸承蓋和連桿拆蓋機改造

主軸承蓋和連桿拆蓋機改造

主軸承蓋和連桿拆蓋機改造

實施時間:<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2009年5月1日-2009年10月30日<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

一、       原有情況:

  存在以下不足:       

1、            總裝流水線的主軸承蓋拆蓋機安裝後,由於班產量的提升,該設備難以滿足生產節拍的要求以及操作不便等原因,未投入正常使用。

2、            原來完成定位—擰鬆—挑蓋的程序對於四缸機需五次,時間節拍跟不上流水線的生產節拍,而且定位不便。

3、            原來採用扭力扳手鬆和風扳機拆主軸承蓋的方式操作,工人體力強度大,並且容易拉傷螺紋,嚴重的導致機體損壞,影響到生產率的提高、產品質量的提高。

4、            由於連桿挑蓋機沒有托盤,操作工拿取連桿不方便,不能滿足生產節拍。最大擰鬆扭矩未能控制,導致連桿與連桿螺栓咬死。挑蓋的定位裝置不好,連桿很難取下。

二、       主軸承蓋和連桿拆蓋機改造方案及實施情況:

1、            經過與原設備供應廠家**德欣新技術工程有限公司商定,將主軸承蓋拆蓋機進行改造。

2、            設備安裝位置由總裝流水線改到機體線三合一清洗機前。

3、            改造後的主軸承蓋螺栓擰鬆挑蓋機由2軸改為4軸,改進挑蓋裝置,增加定位裝置,電氣控制改裝。採用立式懸掛式,操作體可沿x,y,z方向移動; 設備主要由立柱吊架、移動軌道、懸掛裝置、操作體、氣動系統、電器及控制系統等組成;採用平衡器+氣缸懸掛形式,兩側配備剛性骨架及直線軸承導向裝置;工件姿態為底面朝上,主軸承孔軸線與工件輸送方向平行;4個擰緊軸可在X、Y兩個方向現實變位。操作體能沿Z軸迴轉180°;擰鬆及挑蓋節拍:≤60秒/台(四缸機,包括輔助時間)。

4、            擰緊機適用於CZ380、CZ480、ZN485、ZN385、CZ2102、CZ4102、2L50共7種系列機型。

5、            在連桿挑蓋機加裝了自制的托盤支架,方便人員操作,同時提升了生產節拍。改進挑蓋的裝置(連桿小頭孔定位由圓柱銷改成菱形銷),並且修改了部分控制程序(如控制擰鬆圈數,限制最大擰鬆扭矩等)。

三、       項目實際進程:

1、技術交流:2008年7月1~2日進行方案討論。

2、技術協議:2008年7月2日會同總師辦、生產部與設備供應商完成技術協議簽訂。

3、商務談判:2009年5月26日會同採購部與設備供應廠商進行前期商務合同的談判,初步達成合理的、雙方可以接受的採購總價意向並簽訂商務合同。

5、原設備拆下並物流寄出:2009年6月28日

4、總圖會籤:2008年7月21日

5、設備預驗收:2009年9月16日

6、現場安裝:2009年11月3日

7、投入使用:2009年11月6日

8、設備終驗收:2009年11月16日

四、       主軸承蓋和連桿拆蓋機改造後取得的成效:

經過六個月左右在不影響生產的情況下,利用節假日,多缸機廠主軸承蓋和連桿拆蓋機已改造完畢。

經過近三個月的使用,主軸承蓋和連桿拆蓋機使用情況良好。通過主軸承蓋和連桿拆蓋機的改造,該工位效率提高了;設備得到利用,減輕了工人勞動強度;滿足了生產節拍,方便人員操作,杜絕了螺栓拉傷和機體損壞的情況,保證了產品質量。

五、       主軸承蓋和連桿拆蓋機改造後的文件化:

1、已納入《多缸機廠操作指導卡》。

2、已納入《控制計劃》、《PFMEA》。

3、已編制《主軸承蓋螺栓擰鬆挑蓋機操作規程》。

六、       項目投入費用:

項目計劃投資20萬元人民幣,實際費用約15萬元人民幣,節省費用約5萬元人民幣。

七、       預計經濟效益:

1、該設備得到利用。

2、該工位生產效率提高了。

3、杜絕了螺栓拉傷和機體損壞的情況,減少了質量損失費用。

4、杜絕了因最大擰鬆扭矩未控制而發生連桿與連桿螺栓咬死,減少了質量損失費用。

 

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